Servus Knut,
Zum GWS Propeller: die 4 Stellen haben schon einen Sinn, da es z.B. einen GWS 4530 gibt. Bedeutet Durchmesser 4,5 Zoll; Steigung 3,0 Zoll.
Falls du wieder einen Baubericht zum Micro Sinbad in einer „Fachzeitschrift“ veröffentlichts, kannst du auch erwähnen, dass das Pichler Antriebsset, wie Manfred schon vermutet hat, keine gute Auslegung ist. (Zumindest ein Warnhinweis: „nicht Dauervollgasfest“ sollte es sein)
Von Pichler wurde wie beim Modell selbst nichts neues erfunden oder hergestellt, sondern nur der von Valueplanes stammende Bausatz und das Antriebsset wieder umgelabelt. (vergleiche Pichler Pepito = Valueplanes Cloud Walker 65 und Pichler Classic = Valueplanes Cloud Clipper 71)
Das Antriebsset wurde wahrscheinlich nur genommen, weil der Motor klein ist und die GWS Luftschraube irgendwie bewegt.
Schauen wir uns das genauer an:
Der Motor: Power X MC1108 hat 4000kV und ist lt. Einsatztabelle (Beilage) bei Verwendung einer GWS 5030 nur für 1S Lipos ausgelegt.
Volt 4,2; Ampere 3,7; RPM 10380; Schub 94g
Ich habe diesen Motor kurz, wie vorgeschlagen, an einem 2s Akku LemonRC 350mAh mit der GWS 5030 Luftschraube ausprobiert:
Volt 7,27; Ampere 6,86; RPM 13100; Schub 159g
(Lehrlaufdrehzahl ohne Luftschraube theoretisch 7,27 Volt x 4000kV= 29.080 Umin !)
Da sieht man, wie er abgewürgt wird.
Der Motor war nach einem 3 Sekunden Test mit der GWS 5030 daher schon brennheiß, da in absoluter Überlast betrieben.
Die 2S Lipo Anwendung mit diesem Motor geht max. kurzzeitig mit einem GWS 4025.
Eigentlich ist der Motor für GWS 3020 Luftschrauben mit 3s in Drohnen ausgelegt.
Der beiliegende Regler soll auch nur ein 5A Regler sein, der bei 6,86 A ev. nicht lange hält.
Da ist nur die Frage, welche von den 2 Komponenten als Erste eventuell versagt.
Ein besser passender Motor wäre zum Vergleich der MM1404 mit "nur" 2900kV an der GWS 5030:
Test: Volt 7,57; Ampere 4,60; RPM 13220; Schub: 162g
Der Motor hat dieselbe Länge und ist nur unwesentlich größer im Durchmesser.
Gibt es beim Chinesen oder auch in deutschen Online-Shops.
Ich werden den Micro Sinbad mit dem MM1404 Motor aufbauen, die Komponenten möglichst weit vorne platzieren, auf nicht verzogene Flächen achten und dann berichten.
Danke Knut für deinen Bericht und die Videos, die immer ein guter Anhaltspunkt sind.