Hallo zusammen,
Wäre ja schön blöd das zu riskieren, danach ärgert man sich nur doppelt...
Ja, da hast du recht. Mittlerweile bin ich da auch vernünftig geworden
Heute hat es geklappt. Sie ist geflogen. Zwar nur etwa 50cm hoch, aber dieser Flug zeigte schon ein tolles Flugverhalten. Sie hat super beschleunigt und ist dann mit voll gezogenem Höhenruder sanft abgehoben. Nur weiter gestiegen ist sie nicht, vermutlich wegen einer falschen EWD und / oder Kopflastigkeit. Die Landung war dann irgendwie Großsegler - like. Soweit ich mich erinnere, gab es keine Lastigkeitsänderung als ich entschieden habe zu landen und den Schub auf 0 reduziert habe.
Problem 1: Zu geringe Höhenruderausschläge. Das Modell fliegt mit voll gezogenem Höhenruder schön geradeaus, steigt aber nicht
Problem 2: Die EWD stimmt wahrscheinlich nicht 100%
Problem 3: Ich vermute das Modell ist vorne etwas zu schwer
Leider war die Bahn zu kurz und so bin ich nach dem Aufsetzen noch über den angrenzenden Feldweg gerollt. Dabei entstanden folgende Schäden am Fahrwerk:
- Achse des linken Hauptfahrwerks verbogen
- Aufnahmespant des linken Hauptfahrwerks gebrochen
- Bugrad Pin verbogen
- Bugrad - Mechanik Alu-Aufnahme das Pin beschädigt (Muss ich neu fräsen)
- Ein kleines Loch hinter dem Fahrwerksschacht im Rumpf. Hier ist das Bugrad eingeschlagen
Aber das ist alles an einem Nachmittag wieder repariert
Ich denke ich werde vor dem nächsten Flug erstmal die EWD so erhöhen, bis der volle Höhenruderausschlag kompensiert ist. Der Ausschlag der Höhenruder wird ebenfalls vergrößert. Mit dem Schwerpunkt kann ich noch relativ gut durch verschieben der Akkus spielen, wobei ich vermute sie fliegt so wie er gerade ist, schon recht gut. Aber optimieren kann man ja noch
Da war euer Daumendrücken ein voller Erfolg. Danke fürs mitfiebern ☺
Gestern habe ich mal mit der Fahrwerkssteuerung angefangen. Momentan muss man bei manchen Bauteilen echt kreativ sein, um sie zu bekommen. Für die Motortreiber habe ich mir fertige Endstufen für 3D Drucker Schrittmotoren gekauft und werde bei diesen nun die Treiber - IC's auslöten.
Stromlauf noch etwas chaotisch:
Layout am entstehen:
Durch die SMD - Bestückung wird die Doppelseitige Platine nicht viel Größer als der verwendete Arduino Nano:
Viele Grüße,
Johannes