manchmal hat man ja einen bad hair day - ich hatte gestern nen bad servo day - oder eher evening.
also ich hab jetzt die beiden ruderhebel so aufs servo aufgesteckt dass sie in keiner der beiden richtungen (auch bei voller trimmung dorthin) hebel oder gestaenge irgendwo anstehen und was beschaedigen koennen. da das dann aber ungefaehr die von @Sichel beschriebenen 1-2 zaehne nach vorne sind steht der hebel in mittelstellung nicht 90 grad zum servogehaeuse. das hab ich jetzt einfach am sender programmiert - die mitte ist jetzt nicht mehr je bei 1500us sondern bei ca 1300us und 1700us.
natuerlich hat @maddyn recht dass mein 'servohebelschlitz zu klein ist' aber wie man hier sieht ist es ja bei mir der servoschacht vorgegeben gewesen und ich wollte diese 'sollbruchstelle servoschacht' im fluegel nicht noch weiter vergroessern. und auch dass mir mit 'meiner altmodischen methode' dann 'servoweg in eine richtung fehlt' ist natuerlich richtig - wobei moeglicherweise wenn man es mit dem servoprogrammierer von kst macht das nicht der fall waere weil die hallgeber/potis und getriebe ja meist 180-200 grad koennen und nicht nur die 120 grad die der servo normal laeuft.
so wie es jetzt auf dem bild zu sehen und eingehaengt ist schaffen die querruder in jede richtung gleichfoermig um die 45 grad. ich habe den weg im sender dann auf je 70% runtergestellt was ca 30 grad in jede richtung ergibt und damit immer noch deutlich ueber den +-20 grad der bauanleitung liegt. die uebersetzung ist ziemlich genau 1:1 da die abstaende einhaengepunkt zu drehachse am servo und ruder fast gleich sind. das ganze laeuft an 2s mit den kst x10 v8 mit 10kg/cm auch brutal schnell genau und spielfrei - fast schon wie bei diesen 3d-fliegern.
was mich allerdings viel zeit und nerven gestern gekostet hatte war meine eigene doofheit. zuerst war mir nicht klar wieso meine querruder (obwohl ich das modell mit dem wizzard im frsky companion erstellt hatte) beide gleichzeitig nach oben oder unten gingen. hat bestimmt fast a halbe stund gedauert bis mir auffiel dass die servos ja unterschiedlich rum montiert sind und ich deshalb die eingestellte laufrichtungsumkehr beim einen nicht brauch .
dann kam aber das allerbeste: martin hatte ja richtigerweise gesagt ich soll nicht nur mit dem servotester rumtun sonder richtig mit empfaenger/sender. hatte auch bislang super geklappt und ich hatte einen gr6 aus den res-fliegern genommen. als ich dann aber gestern das erste mal den fuer den paf150 vorgesehenen sr6 benutz habe lief es im wahrsten wortsinn voellig aus dem ruder. alles funktionierte wie beim gr6 auch - aber wehe ich beruehrte nur minimal antenne oder akku oder servokabel oder empfaenger - beide servos fingen sofort an wie wild zu zittern und rumzumachen - manchmal hoerte es sofort wieder auf - manchmal dauerte es 10-30 sekunden bis sich alles wieder beruhigte. wieder anderen empfaenger dran - alles ok. anderen akku dran - brachte nix. dachte mist - empfaenger und/oder servos im eimer - oder ich hab bei meiner kabelloeterei was vermurkst. hat dann fast ne stunde gebraucht bis mir schlaumeier einfiel dass der empfaenger ja so ein kreiselgedoens eingebaut hat. und da der empfaenger beim rumprobieren auch noch auf der flaeche lag - und die so auf dem tisch dass die ruder bei groesseren ausschlaegen sogar die flaeche bisserl anheben gabs als dreingabe noch ne super rueckkopplung.
das abschalten des kreisels war gar nicht so einfach da frskys spitzensoftware fuer windows mit dem stk-usb-stick eher ein aehnlicher totalausfall ist wie deren website und firmeneigene dokumentation. aber mei - mit den lua-scripten fuer den sender wars dann schnell erledigt.
machmal is halt auch das einfache schwierig wenn man es das erste mal macht. was meint ihr - passt das jetzt alles so?
netter gruss
tom
also ich hab jetzt die beiden ruderhebel so aufs servo aufgesteckt dass sie in keiner der beiden richtungen (auch bei voller trimmung dorthin) hebel oder gestaenge irgendwo anstehen und was beschaedigen koennen. da das dann aber ungefaehr die von @Sichel beschriebenen 1-2 zaehne nach vorne sind steht der hebel in mittelstellung nicht 90 grad zum servogehaeuse. das hab ich jetzt einfach am sender programmiert - die mitte ist jetzt nicht mehr je bei 1500us sondern bei ca 1300us und 1700us.
natuerlich hat @maddyn recht dass mein 'servohebelschlitz zu klein ist' aber wie man hier sieht ist es ja bei mir der servoschacht vorgegeben gewesen und ich wollte diese 'sollbruchstelle servoschacht' im fluegel nicht noch weiter vergroessern. und auch dass mir mit 'meiner altmodischen methode' dann 'servoweg in eine richtung fehlt' ist natuerlich richtig - wobei moeglicherweise wenn man es mit dem servoprogrammierer von kst macht das nicht der fall waere weil die hallgeber/potis und getriebe ja meist 180-200 grad koennen und nicht nur die 120 grad die der servo normal laeuft.
so wie es jetzt auf dem bild zu sehen und eingehaengt ist schaffen die querruder in jede richtung gleichfoermig um die 45 grad. ich habe den weg im sender dann auf je 70% runtergestellt was ca 30 grad in jede richtung ergibt und damit immer noch deutlich ueber den +-20 grad der bauanleitung liegt. die uebersetzung ist ziemlich genau 1:1 da die abstaende einhaengepunkt zu drehachse am servo und ruder fast gleich sind. das ganze laeuft an 2s mit den kst x10 v8 mit 10kg/cm auch brutal schnell genau und spielfrei - fast schon wie bei diesen 3d-fliegern.
was mich allerdings viel zeit und nerven gestern gekostet hatte war meine eigene doofheit. zuerst war mir nicht klar wieso meine querruder (obwohl ich das modell mit dem wizzard im frsky companion erstellt hatte) beide gleichzeitig nach oben oder unten gingen. hat bestimmt fast a halbe stund gedauert bis mir auffiel dass die servos ja unterschiedlich rum montiert sind und ich deshalb die eingestellte laufrichtungsumkehr beim einen nicht brauch .
dann kam aber das allerbeste: martin hatte ja richtigerweise gesagt ich soll nicht nur mit dem servotester rumtun sonder richtig mit empfaenger/sender. hatte auch bislang super geklappt und ich hatte einen gr6 aus den res-fliegern genommen. als ich dann aber gestern das erste mal den fuer den paf150 vorgesehenen sr6 benutz habe lief es im wahrsten wortsinn voellig aus dem ruder. alles funktionierte wie beim gr6 auch - aber wehe ich beruehrte nur minimal antenne oder akku oder servokabel oder empfaenger - beide servos fingen sofort an wie wild zu zittern und rumzumachen - manchmal hoerte es sofort wieder auf - manchmal dauerte es 10-30 sekunden bis sich alles wieder beruhigte. wieder anderen empfaenger dran - alles ok. anderen akku dran - brachte nix. dachte mist - empfaenger und/oder servos im eimer - oder ich hab bei meiner kabelloeterei was vermurkst. hat dann fast ne stunde gebraucht bis mir schlaumeier einfiel dass der empfaenger ja so ein kreiselgedoens eingebaut hat. und da der empfaenger beim rumprobieren auch noch auf der flaeche lag - und die so auf dem tisch dass die ruder bei groesseren ausschlaegen sogar die flaeche bisserl anheben gabs als dreingabe noch ne super rueckkopplung.
das abschalten des kreisels war gar nicht so einfach da frskys spitzensoftware fuer windows mit dem stk-usb-stick eher ein aehnlicher totalausfall ist wie deren website und firmeneigene dokumentation. aber mei - mit den lua-scripten fuer den sender wars dann schnell erledigt.
machmal is halt auch das einfache schwierig wenn man es das erste mal macht. was meint ihr - passt das jetzt alles so?
netter gruss
tom
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