Thema Antrieb
Ich hab lange rumgerechnet, mit verschiedenen Gewichten am lebenden Objekt experimentiert und mir ewig Gedanken um die Auslegung gemacht. Oberstes Ziel war es unbeladen unter 5kg zu bleiben, bei möglichst vielen Steigflügen/Höhenmetern und einem einfachen Handstart. War gernicht so einfach alles unter einen Hut zu bringen. Eigentlich wollte ich einen Außenläufer mit Getriebe wegen der besseren Kühlung verbauen. Aber der Rumpf ist vorne recht eng, und die Außenläufer haben einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad. Aufm Papier sind die ca. 10% schlechter als ein Innenläufer (zumindest die welche in Frage kamen), was dann bei den Angepeliten 1,5-2KW ca.150-200W Wäre mehr sind die irgendwie abgeführt werden müssen. Also bin ich doch wieder auf einen Innenläufer mit Getriebe zurück.
Nachdem ungefähr ausgemessen was der Motor, Steller und Akku an ihren Plätzen ca. wiegen dürfen/müssen, gings ans aussuchen. Am Ende ist es ein Leomotion L4023-2400 Mit Kühlrippen und 6,7:1 Getriebe geworden. Der treibt eine GM 20x13 über einen YGE120 LVK an 5S 5000mAh SLS 20C an. Kein extra Empfängerakku, wäre aber bei einem aktuellen Abfluggewicht von irgendwas knapp über 4900g noch möglich.
Laut Unilog fließen im Mittel um die 95A bei irgendwas um 17-17,5V, was knapp unter 1,7KW Eingangsleistung ergibt. Damit ist der Skywalker (ohne Balast, bzw. bisher nur ohne geflogen) sehr einfach zu starten, zumal er endlos senkrecht geht. Auf dem ersten Bild sind die bei diesem Flug gemachten
10 Steigflüge zu sehen. Alle so auf zwischen 250-330m. Ich messe die Temperatur am Motor und Regler. Hier ist nur der Motor zu sehen, der Regler bleibt immer einige Grad darunter. War Ende August und laut Log über 30° warm. Nach den 10 Steigflügen waren ca. 3500mAh verbraten, inkl. aller Servos usw. Ich messe dreckt nach dem Akku, also alles was irgendwie verbraucht wird. Das letzte Bild zeigt einen Steigflug im Detail. In ca. 15s ca. + ca. 300m Höhe ergibt ca. 20m/s bei knappen 400mAh. Mit dem 5000mAh LiPo wäre sogar noch ein 11ter Steigflug ohne weiteres drin gewesen.
Für mich der perfekte Antrieb für den Sykwalter. In der Theorie war der Antrieb garnicht so potent. Da hätten eigentlich nur 12m/s Steigleistung, und auch nur max. ca. 1200m Höhe rauskommen sollen. Aber grau ist halt alle Theorie
patrick