Campino13
User
Moin,
also ich bin ja nicht so der NonPlusUltraCopter Experte. Hin und wieder schubse ich mal so ein Teil durch die Luft, warum auch nicht. Ich hab mir vor Jahren mal selbst einen zusammen gebaut und versuche, den gerade wieder ins Leben zu bringen. Vielleicht gibts ja hier einen Experten, der mir helfen kann.
Da ist ein OmniNXT F7 als FC verbaut. Den hab ich jetzt mal auf die neue Version geflasht. Im Betaflight reagieren auch alles Gyros richtig: Schalte ich die Motoren scharf reagieren die Motoren so, wie sie sollen. Es laufen auch alle in die richtige Richtung. Wenn ich aber Throttle hinzugebe, dann laufen die Motoren ungleich hoch und der Copter fängt unkontrolliert an, zu wobblen. Ich kann danach auch den Throttle nicht mehr zurücksetzen, die Motoren spielen völlig verrückt. Erst nach dem disarmen ist Ruhe im Karton.
Ich hab ihn aus Spaß heute Nachmittag mal draußen auf der Terrasse mit Probs starten lassen: Kaum Gas rein, hauts die Motoren auf keine Ahnung wohin und er geht aus. Was kann das sein? Arming Angle steht auf -180, beim armen ist alles normal, da laufen die Motoren im Idle. Er reagiert auch auf Yaw, Pitch und Roll, wie er soll. Nur wenn ich Gas geben will, spielt er total verrückt und geht sofort aus.
Steht auf DShot600, andere Protokolle hab ich versucht, dass isses nicht. Hab den Magnetometer und die Beschleunigungssensoren auch kalibriert, alles scheint normal.
Was kann das sein?
Hintergrund ist der, dass wir demnächst mal Luftaufnahmen von unseren Seglern machen wollen, da ist son ein RaceCopter halt dufte geeignet. Aber so isser halt nicht brauchbar. Ist jetzt nicht so dringend, aber wenn sich da jemand richtig unskennt und mir nen Tipp geben kann, wäre ich dankbar :-)
also ich bin ja nicht so der NonPlusUltraCopter Experte. Hin und wieder schubse ich mal so ein Teil durch die Luft, warum auch nicht. Ich hab mir vor Jahren mal selbst einen zusammen gebaut und versuche, den gerade wieder ins Leben zu bringen. Vielleicht gibts ja hier einen Experten, der mir helfen kann.
Da ist ein OmniNXT F7 als FC verbaut. Den hab ich jetzt mal auf die neue Version geflasht. Im Betaflight reagieren auch alles Gyros richtig: Schalte ich die Motoren scharf reagieren die Motoren so, wie sie sollen. Es laufen auch alle in die richtige Richtung. Wenn ich aber Throttle hinzugebe, dann laufen die Motoren ungleich hoch und der Copter fängt unkontrolliert an, zu wobblen. Ich kann danach auch den Throttle nicht mehr zurücksetzen, die Motoren spielen völlig verrückt. Erst nach dem disarmen ist Ruhe im Karton.
Ich hab ihn aus Spaß heute Nachmittag mal draußen auf der Terrasse mit Probs starten lassen: Kaum Gas rein, hauts die Motoren auf keine Ahnung wohin und er geht aus. Was kann das sein? Arming Angle steht auf -180, beim armen ist alles normal, da laufen die Motoren im Idle. Er reagiert auch auf Yaw, Pitch und Roll, wie er soll. Nur wenn ich Gas geben will, spielt er total verrückt und geht sofort aus.
Steht auf DShot600, andere Protokolle hab ich versucht, dass isses nicht. Hab den Magnetometer und die Beschleunigungssensoren auch kalibriert, alles scheint normal.
Was kann das sein?
Hintergrund ist der, dass wir demnächst mal Luftaufnahmen von unseren Seglern machen wollen, da ist son ein RaceCopter halt dufte geeignet. Aber so isser halt nicht brauchbar. Ist jetzt nicht so dringend, aber wenn sich da jemand richtig unskennt und mir nen Tipp geben kann, wäre ich dankbar :-)